摘要:文章对旺村水利枢纽工程帷幕灌浆施工工艺和技术措施的分析,经施工处理后取得了良好的效果,保证了水库有效蓄水和电厂正常运行。
关键词:坝基;帷幕灌浆;旺村水利枢纽
中图分类号:F426文献标识码:A
文章编号:1674-1145(2009)12-0154-02
一、工程概况
旺村水利枢纽是一座以发电为主,结合航运,兼顾其他综合利用的水电枢纽工程,坝址位于桂江下游梧州市长洲区旺村附近,距上游京南水利枢纽坝址41.35km,距桂江河口24km,为桂江开发的最末一个梯级。坝址以上控制集雨面积18261km2,多年平均流量580m3/s,多年平均径流量182.9亿m3,设计洪水流量19400 m3/s(P=2%),校核洪水流量27100 m3/s(P=0.2%),多年平均悬移质年输沙量246.7万t,水库正常蓄水位18.5m,相应库容1.078亿m3;右岸厂房右岸船闸枢纽总体布置方案(16孔溢流坝,堰顶高程6m),电站装机3×2MW,年利用小时数3957h,多年平均发电量237.4GW·H;船闸按通航1+2×120t级船队及300T单船设计;本项目帷幕灌浆工程分布在右岸接头土坝段、门库坝段、一期溢流坝段、河床式水利枢纽主机间、安装间和航运工程闸首和闸室等部位,帷幕灌浆工程量3320m。
二、工程地质概况
坝址区地貌为侵蚀~剥蚀低山地貌,右岸为一级阶地。河谷呈宽“U”字型,两岸地形不对称。土坝布置在右岸冲积一级阶地及剥蚀的低山丘陵坡地上,坝肩发育有一条冲沟横切山坡;坝基地质构造简单,未发现有圈套的断裂构造分布,冲积粉质黏土或砂砾石层均能满足坝基承载力要求;坝基渗漏主要表现冲洪积层渗漏、中等透水岩体的一般渗漏和沿裂隙密集带的集中渗漏。厂房地基在2#背斜的核部,岩体较为破碎,构造裂隙发育,但规模较小,主要为短小的裂隙,为弱~中等透水。通航建筑物的上引航道渠底大部分位于一级阶地上,阶地厚11.5~19.8m;上闸首地质构造复杂,处在2#背斜的核部,岩层产状变化较大,裂隙较发育。闸室及下闸首地质构造简单,岩层呈单斜结构,裂隙较发育,但规模较小,延伸不长。下引航道地质构造较复杂,处在2#向斜的核部,岩层产状变化较大,裂隙较发育。
三、灌浆试验
灌浆试验选在土坝的上游段,试验段长7m,混凝土厚度2.6m~3.3m,该段坝前水深2m,共布置5个灌浆钻孔,孔距分别为2m及1.5m,分为3序次采用孔口封闭循环灌浆法施工,孔口管埋入混凝土1.5m。灌浆段长度:第1段2m,第2段3m,第3段及以后均为5m最后一段可适当加长,但不超过8m~9m。由于坝基岩体软弱、风化、节理裂隙发育,坝前水深小,灌浆压力为0.2MPa~0.5MPa。
Ⅰ序孔的平均透水率为30.8Lu,单米注入水泥量为2.714kg/m。Ⅱ序孔的平均透水率为10.7Lu,为Ⅰ序孔的34.7%,单米注入水泥量为90.7kg/m,为Ⅰ序孔的41.7%。Ⅲ序孔的平均透水率为6.13Lu,为Ⅱ序孔的57.3%,单米注入水泥量为32.7kg/m,为Ⅱ序孔的36%,符合基岩灌浆的一般规律。检查孔位于透水率大、吸浆量大多次冒浆、串浆的第11、12号钻孔之间,混凝土与基岩接触面有水泥结石,厚3mm~5mm,胶结紧密。压水试验共作10段,透水率为0.4Lu~1.8Lu,全部达到设计要求。
试验段灌浆成果表明,坝基的岩体风化较强烈,节理裂隙较发育,透水率大。Ⅰ序孔孔深38m~48m,透水率达11Lu~34Lu,≤5Lu的深度大为增加;混凝土与基岩接触面透水率大、吸浆量大、多次冒浆。试验成果资料表明:(1)孔距2m是合适的,能达到设计要求;(2)防渗帷幕应适当加深;(3)首先进行混凝土以下2m接触段的首段灌浆,达到灌浆结束标准后,下入孔口管,用水泥固结,待凝48h,再进行以下段灌浆,效果较好。
四、帷幕灌浆施工工艺流程
五、帷幕灌浆施工
依照设计及《水工建筑物水泥灌浆施工技术规范》,并考虑本工程的特点,帷幕灌浆采用自上而下分段钻进,分段灌浆,孔内循环的灌浆方法。混凝土与基岩接触段岩石段长≤2m,单独灌浆并待凝,以下灌浆段长5~6m。在断层、破碎带地质条件地区缩短灌浆段长并待凝。
(一)钻孔
采用SGZ-III型回转钻机钻孔,钻孔孔径为Φ110mm;灌浆孔孔位与设计孔位的偏差小于0.1m。
钻孔过程中,遇岩层、岩性变化,发生掉钻、塌孔、失水、涌水等异常情况,做好钻孔记录。钻孔若遇洞穴、塌孔或掉块难以钻进时,先进行灌浆处理固结后,再进行钻进;发现集中漏水或涌水,查明情况、分析原因,经处理后再继续钻进。终孔段孔底沉渣控制不超过0.2m。
钻孔必须进行孔斜测量,终孔后采用JXC-I测斜仪每10m进行1次孔斜测量。垂直或顶角小于5°的帷幕灌浆孔,其钻孔底偏差值应符合表1要求。对于顶角大于5°和深度大于60m的帷幕灌浆孔,其孔斜根据施工图纸要求或监理工程师的指示执行。
孔深大于60m 时,孔底最大允许偏差值不大于孔深的2.5%。发现孔斜超过设计规定值,需采取移位或砂浆回填固结后重新钻孔;钻孔过程中,严格控制孔深20 m 内的钻孔偏差值。
(二)钻孔冲洗及裂隙冲洗
钻孔冲洗拟采用单孔冲洗。裂隙冲洗至回水澄清后10min结束,且总的时间要求不少于30min,串通孔不少于2h,底残渣不超过20cm。
(三)压水试验
压水试验在裂隙冲洗后进行,压入流量稳定标准:压水压力均为灌浆压力的80 %。简易压水时间为20 min,每3~5 min 测读1 次压入流量,取最后的流量作为计算流量。
灌浆前结合裂隙冲洗进行简易压水,压水压力为该段灌浆压力的80 % ,且不大于1 MPa 。简易压水的成果按下式计算:
q = Q/ PL (1)
式中:q——试段透水率,Lu;
Q——压入流量,L/min ;
P——作用于试段内的全压力,MPa;
L——试段长度, m。
先导孔采用单点法进行压水试验,压入流量的稳定标准:在稳定的压力下每5min测读1次压入流量,连续4次读数中最大值与最小值之差小于最终值的10%,或最大值与最小值之差小于1L/min时,取最终值作为计算值。压水压力为该段灌浆压力的80%,且不大于1MPa。
单点法压水试验的成果计算同(1)式。
(四)灌浆
帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法时,在规定压力下,当注入率不大于0.4L/min时,继续灌注60min,或不大于1L/min时,继续灌注90min,灌浆即可结束。而采用自下而上分段灌浆法时,继续灌注时间相应减少为30min和60min,灌浆即可结束。灌浆过程中,随时测量进浆和回浆比重,当回浆变浓时,换用与进浆相同比级的新浆液进行灌注。若效果不明显,延续灌注30min,即可停止灌注。
(五)封孔
灌浆结束采用全孔灌浆封堵法封孔:全孔灌浆结束后,用0.5:1的水泥浆置换孔内浆液并取出所有灌浆管后,用0.5:1的水泥浆纯压30min,压力为最大灌浆压力,并做好灌浆记录。
六、灌浆质量检查
帷幕灌浆效果检查以分析检查孔压水成果为主,结合钻孔、取岩芯资料、灌浆记录和测试成果等进行综合评定。检查孔数量为灌浆孔总数的10%,一个单元工程内至少布置一个检查孔。采用地质钻机金刚石钻头进行钻孔,钻孔孔径Φ76 mm。钻孔过程中分段压水,岩芯装箱编号、描述、拍照、绘制钻孔柱状图;终孔后按帷幕灌浆要求自下而上分段灌浆及封孔。
压水试验检查在灌浆结束14d后进行,采取自上而下分段检查,压水压力为该段最大灌浆压力的80%。
帷幕灌浆压水试验结果表明:混凝土与基岩接触段及其下一段的合格率为100%,再以下各段的合格率为90%以上,灌浆质量可认为合格。
七、结语
旺村水利枢纽防渗工程经帷幕灌浆处理后,下层灌浆洞洞壁基本保持干燥,未发现有严重的渗水现象,灌浆质量较好。为提前蓄水、按时发电作出了应有贡献。
参考文献
[1]卢广宁,赵瑞斌.东大龙口水库坝基帷幕灌浆效果分析[J].山西建筑,2007,(36).
[2]高一军.江苏龙珠水库大坝基础帷幕灌浆[J].水利水电施工,2007,(2).
[3]耿卫清,王建平.峡口拱坝基础帷幕灌浆施工控制[J].水利水电施工,2006,(1).
作者简介:赵改名,男,广东省源天工程公司工程师,研究方向:水利建筑。