摘 要:文章全面介绍了王村煤业公司掘进巷道全风压通风技术。经过实践证明,该技术节约了人力和物力,降低了企业成本,为企业带来了可观的经济效益。
关键词:王村煤业公司;掘进巷道;全风压通风技术
1 全风压通风技术的应用背景
2013年1月初,王村煤业公司东盘区辅助运输巷开始掘进,工作面使用FBD№6.3/2×30kw对旋风机、φ1000mm胶质风筒供风,截止到2013年1月底,共掘进35米。由于衔接问题,巷道停止了掘进。此时如果进行工作面封闭,则需要消耗大量的人力、财力,以后再进行盘区延伸时还需要进行启封,耽误接续时间;如果将风机一直开启,则需要派一名专职瓦斯员负责检查,同时还需要耗费大量的电力,造成资源的浪费。为消除盲巷存在产生的隐患,同时减少机电设备的管理数量,解放生产力,王村煤业公司通风区经过科学的理论分析和实践,采用了巷道全风压通风,完美的解决了该问题。
2 全风压通风技术的内容及创新点
2.1 掘进工作面概况
东盘区辅助运输巷掘进工作面位于东盘区最远处,设计长度为1312m,工作面净断面为5×3.2m,工作面使用FBD№6.3/2×30kw对旋风机、φ1000mm胶质风筒供风,由于掘进距离较短,现开风机一级。其进风侧位于东盘区辅运巷正巷,回风侧位于东盘区回风巷侧,进回风侧的静压差为300pa,局部通风示意图如图1所示。进回风之间压差较大,具备实施全风压通风的有利条件。
图1 东盘区辅运巷掘进工作面局部通风示意图
2.2 全风压导风设施的选择
全风压通风导风设施有很多,根据实际条件,选择风筒导风。风筒导风易于施工,导风距离长,风筒还能重复利用,经济简便,对生产影响小。
2.3 掘进工作面需风量的计算
(1)按照瓦斯涌出量计算
Q掘=125×q掘CH■×k掘CH■
Q掘=125×0.88×2.5
Q掘=275
式中:Q掘-掘进工作面风筒末端的实际需要出风量,m3/min;q掘CH4-掘进工作面回风流中平均绝对瓦斯涌出量0.88m3/min;k掘CH■-掘进工作面瓦斯涌出不均匀的备用风量系数,2.5;125-按掘进工作面回风流中瓦斯的浓度不应超过0.8%的换算系数。
(2)按照二氧化碳涌出量计算
Q掘=67×q掘CO■×k掘CO■
Q掘=67×0.63×2.5
Q掘=106
式中:q掘CO■-掘进工作面回风流中平均绝对二氧化碳涌出量, 0.63m3/min;k掘CO■-掘进工作面二氧化碳涌出不均匀的备用风量系数,2.5;67-按掘进工作面回风流中二氧化碳的浓度不应超过1.5%的换算系数。
(3)按炸药量计算
由于是停止掘进,故不存在炸药使用量Q掘=0。
(4)按工作人员数量计算
Q掘≥4N掘
Q掘≥8
式中:N掘-掘进工作面同时工作的最多人数,人。由于只委派一瓦斯员与安监员,故取值2。
(5)按巷道允许的风速计算
有瓦斯涌出的岩巷,半煤岩巷和煤巷
Q掘≥60×0.25S掘 Q掘≥60×0.25×16 Q掘≥240
Q掘≤60×4S掘 Q掘≤60×4×16 Q掘≤3840
式中:S掘-掘进工作面巷道的净断面积,m2;取值16m2;0.25-有瓦斯涌出的岩巷、半煤岩巷和煤巷允许的最低风速,m/s;按上述条件计算得出,掘进工作面实际需要风量Q掘为275m3/min。
2.4 全风压通风技术风筒选型
(1)风筒总风阻计算如下
RP=6.5α×L/d5+(n×ζj0+∑ζbei+ζin)×[ρ/(2S2)]
式中:RP为风筒总风阻,N*S2/m8,6.5为固定系数,α为风筒的摩擦阻力系数,L为设计风筒长度,d为风筒直径,n为风筒接头个数,ζj0为风筒接头局部阻力系数,ζbei为风筒拐弯局部阻力系数,ζin为风筒入口局部阻力系数,ρ为空气密度,取值1.2kg/m3,S2为风筒断面积。而实际中有三种规格的风筒可以选择,直径为Φ600mm、直径为Φ800mm、直径为Φ1000mm,代入相关数据得出不同直径的风筒风阻Φ600mm为20.9、直径为Φ800mm为4.62、直径为Φ1000mm为1.57。
(2)风筒入口进风量计算如下
Q进=Q掘×P
P=1/(1-nL接)
式中,Q进为风筒吸口所需要的风量m3/min,Q掘为掘进工作面需要的风量m3/min,P为供风井巷风筒的漏风系数,L接为风筒接头漏风率,取值0.002。代入数据得Q进为277m3/min。
(3)全风压通风需要风压计算
h=RP×Q进×Q掘,式中h为全风压通风需要的风压,pa。经过计算得出不同直径的风筒需要的风压Φ600mm为443.09、直径为Φ800mm为97.738、直径为Φ1000mm为33.175。
2.5 全风压通风方案的确定
通过计算发现,当风筒直径为800mm时,即可通过全风压通风的方法进行供风。
根据进回风侧的静压差以及公式Q实=■(式中h差为进回风侧的静压差,P为供风井巷风筒的漏风系数)对东盘区辅运巷掘进工作面的实际风量进行预测,详细见表1所示:
表1 东盘区辅运巷掘进工作面的实际风量预测表
通过比较发现,选用直径为800mm的风筒时辅运巷掘进工作面的风量为482.1m3/min,选用直径为1000mm的风筒时工作面风量为827.5m3/min。根据实际情况,选用直径为800mm的风筒,并在风筒出口处施工两道调节对工作面风量进行适当调整,确保工作面风量适宜。
3 效益分析
(1)杜绝了盲巷的产生,消除了盲巷带来的隐患,便于通风瓦斯管理。(2)节省了掘进工作面封闭、启封而浪费的人力、物力;节省了由封闭、启封影响的接续时间。(3)消除了因局部通风机停电造成的瓦斯超限等影响。(4)解放了对2台局部通风机的管理,减少了人力,经济效益可观,从使用全风压通风至恢复掘进共节约电费约10.80万元,降低了成本。